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QC工程圖修改工作總結

時間:2021-11-26 09:45:02 總結 我要投稿

QC工程圖修改工作總結

  總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析,并做出客觀評價的書面材料,它可以提升我們發現問題的能力,不妨讓我們認真地完成總結吧。但是卻發現不知道該寫些什么,以下是小編幫大家整理的QC工程圖修改工作總結,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

QC工程圖修改工作總結

  自20xx年4月份CTP文件與OLED文件合并以后,制三部QC工程圖在內部審核時,多次出現QC工程圖、作業指導書、表單等較多參數不一致,以及文件表單引用錯誤等問題。

  首先針對TFT、 CTPQC工程圖(OCA/OCR/Film sensor/glass sensor/)與文件及表單進行核對。從20xx年6/26號-7/2號完成TFT、CTP QC工程圖第一遍核對,發現問題點40項,經與工程部CTP工程師討論并進行第一次修改。

  第一次修改完成后發現仍有流程不明確,由品保部CTP工程師張秀明,體系組趙擔擔、工程部李永剛、顧慎在7/25號進行第二遍核對討論,發現問題點11項。經討論后進行第二次修改。在修改過程中又發現3項表單引用不合適并進行修改。

  鑒于CTP QC工程圖發現問題,對制一部、制二部QC工程圖進行確認核對。7/15-7/18號完成制一部光刻(Metal/ITO/PI/RIB)、蒸鍍QC工程圖與文件表單進行核對,發現問題點10項。

  7/25-7/28號完成制二部屏體、模組QC工程圖與文件表單進行核對,發現問題點36項。

  為了減少修改后的QC工程圖與實際的一致性,召集工程、生產、品保人員,對制一、制二、制三所有QC工程圖進行整體第二輪的現場核對,仍發現問題點38項。

  針對QC工程圖核對工作,消耗大量的時間和精力,再次核對時仍有問題出現。做以下原因分析與解決措施:

  原因分析:

  一、QC工程圖涉及內容較多,貫穿整個生產過程。含蓋設備/原料、過程參數、特殊特性、參數規格/公差、量測工具、管制頻率、管制樣本、標準/相關規范、管制手段/記錄、負責人。針對每一過程進行核對確認,容易遺漏。

  二、不同崗位人員及每個人審核的關注點不同。

  a) CTP第一遍審核與第二輪制一部、制二部由體系人員龐丹丹、趙擔擔主導,主要問題:引用文件表單錯誤、文件與表單項目不一致、參數不一致等。主要關注文件的符合性與一致性。

  b) CTP第二遍審核與第二輪制三部審核由CTP工程師張秀明主導,主要問題:流程定義需優化、管控頻率不合適、參數不一致等。主要關注流程與實際狀況的合理性與一致性。

  三、直接使用的人員未參與QC工程圖/文件的核對,只針對點檢表作確認。

  解決措施:

  一、召集生產、品保、工程人員對修改后的QC工程圖及文件進行確認核對。

  二、召開會議進行討論,生產、品保、工程人員共同參與。針對審核發現的問題點討論其合理性,最終確認。并將第二輪核對問題修改完畢后進行再次核對確認。

  三、對生產人員和PQC人員進行宣導,在日常點檢中多查看QC工程圖,發現異常及時反饋。

  通過這次對QC工程圖進行核對,從開始單純的核對QC工程圖與文件是不是一致,到現在能夠發現流程不合適并提出建議。雖然整個核對過程消耗大量的時間和精力,但使我對整個生產流程有了更清晰的認識,對產品的熟悉度提高一個臺階。回顧整個文件核對的過程,總結以下幾點:

  一、完成比完美更重要。在我們不是很熟悉的情況下,按照自己的方式努力去完成,在完成的`過程進行思考,向別人請教才能不斷進步。

  二、文件完善需要相關部門共同參與。每個部門的人員受專業知識的限制關注點不同,多方論證的方法能夠使整體考慮的更周全。并且直接使用人員的參與很重要。

  三、文件完善是一個持續改進的過程。在所有部門的共同努力下,一點一點提升管理體系文件的符合性。從點到線,從線到面,從質量管控到質量保證,最終使整個質量保證體系上升一個臺階。

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